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MAC320型拌和站燃料系统(油改气)的改进

时间:2022-11-17 12:15:04 来源:网友投稿

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fw˩MӾ],`k.캝S.oo칽v㮼#ӝ:˛.oii}]u˩.H6nmwuwi4.o칿9#`˛D˛uߏivvui٨ky设计部门提供的图纸进行场地、设备基础建设。

2.2工艺流程

由LNG槽车或集装箱拖车将LNG运至本站,通过卸车增压器对槽车或集装箱槽车进行增压,利用压差将LNG送至低温储罐储存。储存期间压力保持在0.3 MPa(以下压力如未加说明,均为表压)。使用时,打开储罐增压器,使储罐压力增至0.6 MPa,LNG利用压差由储罐进入空温式气化器,与空气换热后转化为气态并升高温度,出口温度比环境温度低5~10℃,当空温式气化器出口的天然气温度达不到5℃时,通过电加热器升温。气化后的气态天然气通过调压、计量、加臭后送入供气管网,供拌合楼燃烧器使用。气化过程中产生的闪蒸汽(Boil Off Gas,BOG)经加热后计入管网,产生的漏气(Escape Air Gas,EAG)经加热后通过放散管放散。LNG气化站的工艺流程如图2所示。

2.3主要设备选型

本工程主要设备包括:LNG储存设备、LNG气化加热设备(选用)、天然气调压、计量、加臭设备等。

2.3.1 LNG储罐

本工程的LNG储存设备为1台65 Nm3的LNG储罐,结构形式为真空粉末绝热、卧式圆筒形双层壁结构,采用两支腿卧罐支撑方式,工作压力为0.3~0.75 MPa,工作温度-162℃,其设计和生产应满足现行《钢制压力容器》GB150的相关要求。LNG储罐上装有高、低液位报警设施、内罐压力高报警、超压自动排放罐顶气体的自力式降压调节阀以及安全阀等。在储罐进、出口管线上设有紧急切断阀。

2.3.2 LNG气化加热设备

本工程LNG气化加热设备分为空温式和电热式两种。空温式气化加热设备包括有空温式气化器、储罐增压器、卸车增压器、BOG加热器、EAG加热器等。电热式加热设备包括电加热器(选用)。

(1)空温式气化器。根据设计供气规模,本工程主气化器的气化能力要求为2 500 Nm3/h,设计选用2台3 000 Nm3/h的空温式气化器,一用一备。

(2)储罐增压器。根据本站的供气规模,本项目配置1台储罐增压器,单台设计流量300 Nm3/h。

(3)卸车增压器。LNG卸车增压器用于卸车时提高槽车(或集装箱)内压力,以便顺利地将槽车(或集装箱)内的LNG卸入储罐。本项目配置1台卸车增压器,设计流量为300Nm3/h。

(4)BOG加热器。BOG产生主要在卸车阶段,根据本站卸车及储存设计参数计算需配置1台BOG力口热器,设计流量500Nm3/h。

(5)EAG加热器。EAG加热器用于加热自动或手动放空的低NNG。设计配置1台EAG加热器,设计流量500 Nm3/h。

2.3.3天然气调压计量加臭柜

本工程调压计量加臭设备采用橇装式,进口压力为0.4~0.75 MPa,出口压力0.4 MPa,调压装置通过能力为2500+500 Nm3/h。

3燃烧器改造

3.1改造方案

将重油燃烧器改造为天然气/重油(低压)两用或单烧天然气燃烧器。根据工程的具体要求,选用天然气/重油(低压)两用燃烧器。

3.2 MAC320沥青拌合楼燃烧器组成

由闸阀、高低压力阀、双安全阀、检漏阀、流量控制阀、气室、喷嘴等组成。

3.3电气控制

将原有的油路控制改为气路控制,用油气控制系统在油与气两系统之间进行切换。

3.4燃烧器改造

利用原有重油燃烧器的接口,在其周围开凿24个均布的孔,作为24个喷嘴的进气孔,在其外围密闭加装一个外圈形成一个气腔,从气站来的气进入此气腔。

3.5管路系统

保持原来油路,增加天然气管道。

3.6气量或油量的控制

将备用的调节机构经调试完成后作为风气调节机构,这样燃重油的风油比与燃天然气的风气比控制机构分开,互不影响。同时,在用天然气时要去掉燃重油时连接油阀的连杆。

注:(1)燃燒器前动压:400 00~500 00 Pa;(2)气体热值:8 600 Kcal/Nm3(3)所有气管采用无缝钢管,保证气体无泄漏;(4)球阀采用防爆球阀,并满足管径要求;(5)所有管路及阀门要进行加压0.6 MPa试验。

4结语

沥青拌合站燃烧器通过此次改造,将原先燃油的系统改为燃气的系统,工作现场再无重油溢出的异味,引风机烟囱再无由于重油燃烧不完全而产生的黑烟,除尘器布袋短期不需要清理,再也不用担心管道被腐蚀而产生漏油。达到了上级要求的节能、环保的要求,受到了当地政府的好评。

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